1問題的起因
鐵路內(nèi)燃機(jī)車中柴油機(jī)解體和組裝作業(yè)工序中需要將長約5.9 m,寬約1.7 m,高約2.9 m,質(zhì)量近30 t的柴油發(fā)電機(jī)組放置在大型升降平臺(tái)鋼結(jié)構(gòu)支座上,通過4根液壓缸支撐平臺(tái)在4 m范圍內(nèi)的升降,以此改變柴油機(jī)與地面之間的相對(duì)高度,使其隨時(shí)都處于地面工人最合適的檢修操作高度,避免了以前檢修人員需使用高架攀爬在柴油機(jī)上作業(yè)。
液壓升降平臺(tái)采用鏈銷傳動(dòng)機(jī)械同步方案。在升降臺(tái)鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái)下部設(shè)計(jì)1套機(jī)械傳動(dòng)裝置,即鏈傳動(dòng)機(jī)械同步機(jī)構(gòu)安裝在升降臺(tái)的鋼結(jié)構(gòu)下。當(dāng)升降臺(tái)升降時(shí),傳動(dòng)鏈強(qiáng)迫4個(gè)鏈輪在鏈軌(固定在土建機(jī)坑壁側(cè),安裝標(biāo)高一致)上轉(zhuǎn)過相同的齒數(shù),所以升降平臺(tái)始終保持水平狀態(tài)。
液壓升降平臺(tái)歷經(jīng)多年應(yīng)用,通過用戶調(diào)查、分析、統(tǒng)計(jì)及設(shè)備事故現(xiàn)場勘驗(yàn),發(fā)現(xiàn)機(jī)械同步機(jī)構(gòu)故障在排除偏載原因后,同平臺(tái)下降時(shí)4條液壓缸不能同步啟動(dòng)有關(guān)。
升降平臺(tái)換向?yàn)橄陆祫?dòng)作時(shí),主換向電磁閥15通電后立即動(dòng)作(圖2),同時(shí)向4條液壓缸18供油,而此時(shí)開鎖回路壓力的建立需要一個(gè)過程,在增壓的過程中,4個(gè)液壓鎖16由于制造原因開鎖壓力存在微小差異,導(dǎo)致4個(gè)液壓鎖不能瞬間同時(shí)打開,存在先后次序,其結(jié)果是4條液壓缸啟動(dòng)動(dòng)作不同步,由于機(jī)械同步機(jī)構(gòu)的聯(lián)動(dòng)牽制作用,造成平臺(tái)失穩(wěn)抖動(dòng),情況嚴(yán)重的會(huì)瞬間損壞平臺(tái)機(jī)械同步機(jī)構(gòu)和液壓缸支座。同時(shí),在下降過程中,由于同步問題引起的柴油發(fā)電機(jī)組這個(gè)龐然大物任何瞬間的傾斜、搖擺起伏都會(huì)對(duì)檢修作業(yè)人員心理上造成恐懼,影響安全生產(chǎn)。因此,對(duì)液壓升降平臺(tái)液壓系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造成為當(dāng)務(wù)之急。
2改進(jìn)措施
在原來液壓系統(tǒng)開鎖回路中增加壓力繼電器19,將其導(dǎo)通壓力值調(diào)至4 MPa,超過液壓鎖16正常開鎖壓力的30%。當(dāng)升降機(jī)換向?yàn)橄陆祫?dòng)作后,開鎖回路壓力逐步增大,在增壓過程中(4 MPa以下時(shí)),4個(gè)液壓鎖先后打開,但由于壓力繼電器19常開電觸點(diǎn)同電磁換向閥15之下降電磁鐵電路串聯(lián),處于斷電狀態(tài),主油路不通,平臺(tái)靜止。只有當(dāng)開鎖回路中壓力達(dá)到壓力繼電器19設(shè)定值4 MPa時(shí),其常開電觸點(diǎn)閉合,觸發(fā)電磁換向閥15下降電磁鐵通電動(dòng)作,下降主油路導(dǎo)通,而此時(shí)4個(gè)液壓鎖早已全部可靠打開4條液壓缸18將同時(shí)啟動(dòng)并下降。通過電氣和液壓之問的邏輯連鎖關(guān)系的建立,保證了升降平臺(tái)下降時(shí)啟動(dòng)同步性和平穩(wěn)性。
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